某电动汽车蠕行抖动测试分析

2020-04-16 23:47:13·  来源:电动学堂  
 
作者单位:湖南智点智能新能源汽车有限公司DOI:10.16638/j.cnki.1671-7988.2019.23.002前言目前,国内市场上的电动汽车品牌及车型较多,但不少新兴主机厂对新能
作者单位:湖南智点智能新能源汽车有限公司
DOI:10.16638/j.cnki.1671-7988.2019.23.002
 
前言
目前,国内市场上的电动汽车品牌及车型较多,但不少新兴主机厂对新能源车辆系统匹配及电控系统开发缺乏经验,且技术积累不足,导致不少车型不具备蠕行功能。车辆在高压上电完成,变速箱挡位挂至前进/倒退挡,松开制动踏板后车辆必须在踩下油门后才能起步行走;或车辆在蠕行过程中表现不佳,容易出现抖动及顿挫感。文章通过对驱动电机本体、方向盘及座椅导轨振动进行测试,通过试验手段分析蠕行抖动产生的原因,对整车NVH性能开发过程中VCU、MCU程序设计及驱动电机结构设计具有指导意义。
 
1蠕行抖动测试
1.1测试设备
本次试验借助LMSTest.lab数采前端及分析软件、CAN线、三向振动加速度传感器等附件完成。依据汽车行业针对整车振动问题的常规测试方法对驱动电机本体、方向盘、座椅导轨位置进行振动测试。
1.2测试方案
通过对该车蠕行抖动问题进行主观评价,结合振动产生机理及现有的试验设备情况,制定如下测试方案:
(1)原状态D挡蠕行工况,车速2~3km/h;
(2)控制扭矩标定斜率:恒扭矩蠕行工况测试;
(3)N挡断电滑行工况(排除电机影响)主观评价;
(4)标杆车蠕行工况下扭矩、车速、电机本体、方向盘、座椅导轨振动测试;
(5)优化后驱动电机样机测试。
 
1.3数据记录与振动分析软件
测量时,振动信号通过三向振动加速度传感器采集,扭矩信号、车速、转速等信号通过CAN线读取,采集到的信号传输到数采前端,借助其完成振动信号与数字信号之间的转换;采集到的振动和扭矩、转速等数据使用LMSTest.lab分析软件进行处理,通过该软件分析,最终获取振动colormap图、扭矩变化曲线、转速曲线等,并保存到计算机硬盘里。
 
2测试数据分析
 
2.1原状态D挡蠕行工况测试数据分析
 
图1为原状态D挡蠕行工况,车速2~3km/h时测试结果。从图中可以看出,约13Hz左右,座椅导轨和电机本体存在振动,与主观感受一致,即车速3km/h行驶时,伴随整车抖动。从图2可以看出,扭矩降低段对应座椅导轨振动波动较大,且扭矩降低点对应动力总成刚体模态。
 
从图2可以看出,扭矩降低段对应座椅导轨振动波动较大,且扭矩降低点对应动力总成刚体模态。蠕行抖动段扭矩下降,初步判定是扭矩变化导致,2.2章节对恒扭矩蠕行工况整车振动进行测试分析。
2.2恒扭矩蠕行工况测试分析
 
图3为D挡、恒扭矩(恒扭矩25Nm)蠕行工况测试结果。从图中可以看出,约13Hz左右,座椅导轨仍存在振动。车速2~3km/行驶时整车仍有抖动,但主观感觉相比标定之前有一定改善。说明,扭矩标定程序对蠕行工况整车抖动有一定影响。初步分析可能的原因:
(1)悬架模态影响;
(2)动力总成刚体模态影响,排查是否为动总刚体模态影响可通过挂N档上电推行,整车仍伴随抖动现象,上电之后电机产生励磁扭矩,变化的负载与励磁扭矩作用下激励刚体模态。由此判定,恒扭矩25Nm,D挡蠕行工况产生整车抖动的主要原因是电机4阶激励,激发起约13Hz的动力总成刚体模态。
针对可能影响因素(1),起步至车辆蠕行过程中,车速较低,路面激励不足以激励悬架模态,初步判断非悬架模态导致,可做断电滑行(排除电机影响),先通过主观感受评价该车速下是否仍有整车抖动现象。
针对可能影响因素(2),后续可做以下测试验证,
①测试当前状态动总刚体模态;
②动总上增加大质量验证;
③置供应商提供+50%刚度悬置验证;
④测试相电流信号;
⑤扭矩上升速度、最大扭矩的调整验证。
2.3N挡断电滑行工况主观评价
经过做N挡断电滑行工况(排除电机影响)测试,主观评价未发现整车抖动现象,即可排除悬架模态的影响。
2.4标杆车蠕行工况测试分析
 
图4为标杆车D挡蠕行工况电机本体和座椅导轨振动测试数据,对比图4和图1数据,标杆车无蠕行抖动现象,主观感受上标杆车也不存在蠕行抖动现象。对比标杆车电机与原状态车辆电机本体振动测试colormap图,可以看出标杆车电机本体振动无明显阶次,且振动幅值小于原状态车辆电机本体振动。
图5为标杆车相电流、扭矩、座椅导轨振动曲线。鉴于标杆车不存在蠕行工况车内抖动现象,该车型的VCU和MCU程序标定建议参考标杆车数据进行设计。具体设计建议如下:
(1)建议相电流使用图5上的扭矩变化曲线,使扭矩变化更平滑;
(2)蠕行抖动段图5下红色框框出的区间内座椅导轨振动波动较大,后续程序标定可优先采用低、恒扭矩,其次小扭矩变化;
(3)若(1)、(2)方案无效,则增大扭矩,使电机转速快速通过蠕行抖动段。
 
对于新兴电动车企,在设计控制电机驱动车辆的蠕行扭矩的方法过程中,建议参考标杆车的标定策略,可缩短开发周期及降低开发成本,也可在标定程序设计阶段规避起步或蠕行抖动问题。
2.5优化后驱动电机样机蠕行工况测试分析
针对上述排查过程中出现问题,供应商也针对以上问题进行了分析并对电机结构进行优化。较原状态电机,本次测试样机供应商做了如下优化改进:(1)定、转子轴向长度缩短;(2)减小轴向气隙不均匀度;(3)绕组改为短距,减小气隙谐波磁密。主机厂将优化后样机搭载在同一辆车上进行验证。测试过程中VCU和MCU程序标定版本同2.1测试工况,测试结果见图6所示。
 
更换优化改进后电机,测试结果表明,电机4阶振动仍然存在,但主观感受蠕行工况车内抖动较小。表明供应商对电机本体的优化改进有一定效果,但仍需结合CAE手段深入分析电机4阶激励产生的具体原因,以在产品设计阶段即可规避风险,从源头上解决问题。
 
3结论
 
文章以某车型D挡蠕行工况整车抖动为案例,依据汽车行业针对整车振动问题的常规测试方法进行测试分析,结合电机振动产生机理、蠕行扭矩控制方法、排除关联部件影响、对比分析法设计试验程序。然后通过对测试数据进行分析,确定产生整车抖动的主要原因为电机4阶激励,激发起约13Hz的动力总成刚体模态。提出蠕行扭矩标定设计考量建议,对前期开发有重要指导意义。文章对进一步分析蠕行工况整车抖动问题及提升整车NVH性能有非常重要的作用。 
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