tip in clunk机理研究及优化案例

2024-06-03 10:42:30·  来源:电驱动NVH  
 

踩油门冲击(tip in clunk)一般发生在半轴扭矩正负转换的时刻即当车辆滑行后踩油门,汽车传动系统出现的瞬态冲击,此时也会伴随发生地板振动并会在车内听到撞击噪声,让人感觉到传动系统间隙大或者松散,怀疑车辆传动系出现故障。


一、问题描述


某前置前驱车发动机横置 ,变速箱为带锁止液力变矩器无极变速箱(CVT),该变速箱最大承受扭矩为250 N∙m,钢带最大速比为 2.72,最小速比为 0.378;行星齿轮组为实现前进挡和后退档的功能;半轴固定节为八钢珠,移动节为三叉销式结构,其中传动系统结构如图所示。


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该车在低速20 km/h~40 km/h时候,tip in过程中猛踩和轻度踩油门都会出现clunk,客户驾评不能接受,严重影响驾驶性。其中clunk发生在47.16 s,该时刻右转向节产生瞬时冲击,冲击能量达到1.1 g。    


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现截取该时刻1 s的数据进行快速傅里叶变换,发现clunk车内噪音的频率为 800 Hz~1 200 Hz,其中与转向节存在对应关系,且右转向节振动能量较大。


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二、产生机理分析


汽车传动系是一个复杂旋转系统,其中一般包括齿、花键、半轴移动节和固定节等结构,其中齿轮副如果不存在间隙,齿轮将旋转不了,所以这些结构不免存在间隙。当汽车半轴扭矩从负值转换到正值过程中,传动系间隙将会消除,在这消除间隙过程中,如果间隙过大或者消除间隙过快,很容易出现tip in clunk。


三、优化方案


1、传递路径:分别实施包裹变速箱、在变速箱悬置、后悬置和转向节加质量等方案,车内噪音和振动都不能有效的降低,tip in clunk 优化不明显。上述方案说明对于冲击这种特殊的瞬态信号,路径上很难通过加质量把振动压下去,只能从源头上减小冲击。


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2、整车标定优化:如果发动机扭矩在靠近零扭矩区间上升斜率很陡,齿轮减速面分离到加速面啮合过程中时间很短,没有存在过渡,齿轮加速面啮合时会存在冲击,tip in clunk就较严重;如果发动机扭矩在靠近零扭矩区间斜率很缓,齿轮减速面分离到加速面啮合过程中时间较长,齿轮加速面啮合时很柔和,啮合冲击较小,tip in clunk 就不明显,但这样汽车加速很慢,驾驶性很差。为了平衡驾驶性和clunk两个属性,发动机标定(简称 ECU)和变速箱标定(简称 TCU)通过修改标定参数,调整发动机扭矩曲线形状,来平衡两个属性目标。  

  

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原始发动机扭矩与调整后发动机扭矩对比


通过修改标定参数可以实现发动机扭矩和半轴扭矩上升斜率的改变。但驾评所有这些组合发现,改变标定参数不能有效地平衡驾驶性和tip in clunk两种属性的目标,需要继续排查问题的源头。


3、传动系动态间隙:对比不同油门开度发现,除二轴到变速箱差速器从动齿轮间隙相差0.19°外,其余2个间隙都相差约0.1°,说明油门开度对动态间隙测量的影响较小。按照传统的经验,这些间隙都较小,满足设计要求。为了进一步验证间隙对 clunk 的影响,随机从 10 套变速箱齿轮中选取大的齿宽距齿轮进行变速箱装配,减小齿轮副的间隙,装车驾评发现对clunk优化不明显。


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不同油门开度传动系间隙值


四、最终解决方案    


结合上述工作的,详细分析tip in工况下传动系统的运动姿态,发现在tip in时刻,整个传动系统会存在一个绕整车Y方向的旋转,并引起半轴角度的变化,导致半轴移动节存在整车Y方向的滑移,如果滑移量偏大,且润滑不充分,可能引起 tip in clunk。


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现把移动节球环的直径增大0.1 mm,把原始OLCI油脂更换成CX-SP1油脂。


将改制的工程半轴样件进行装车,连续采集10次tip in工况数据,发现转向节冲击振动消失,clunk优化明显,客户驾评可以接受。上述方案有效地减小了间隙,使得润滑更加充分,很好地解决了工程性问题。


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参考文献,袁振松,《某前置前驱车tip in clunk机理研究及优化》

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